2017年6月22日,历时近3天的改造,化工部聚乙烯装置A1线产品下料E阀于上午成功投运,阀门开关速度从原来8秒提高到4秒,满足了程序控制要求,聚乙烯装置产品下料阀长周期运行攻关取得新的突破。
聚乙烯装置产品下料阀自2009年投运至今已运行8年时间,在此期间阀门执行机构出现过各种故障。8年来,仪控部组织过多次攻关和改造,执行机构的使用寿命有所增长,但目前设备性能下降严重、功能配置已不能满足目前工况运行要求,严重制约装置长周期运行。
为此,仪控部持续进行攻关,制定改造方案,认真做好执行机构选型、性能确认以及施工方案策划,计划利用本次装置停工消缺之机,实施改造,将单气缸、单弹簧、单拨叉更新引进更加先进的双气缸、双弹簧、双拨叉执行机构。
针对此次改造施工难度大、工程量大问题,仪控部所在班组及时主动组织施工单位人员召开现场施工对接会。在本次装置停工后,严格落实现场安全风险的管控,经过仪控部、厂方和施工单位共同努力,本次产品下料E阀顺利改造完成。
经测试执行机构各项技术参数完全达到要求,阀门动作的平稳性、可靠性大大提高,预计改造后阀门至少延长使用寿命2年以上,且执行机构的改造成本也降低了1/3,为以后其他产品下料阀全面改造提供了可靠的技术数据。